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環(huán)保工藝  首頁 > 環(huán)保工藝  
鐵床—?dú)飧 钚蕴课椒ㄌ幚砣玖蠌U水
  • 作者:    來源:江蘇新純江環(huán)保工程有限公司    時(shí)間:2017/8/3    點(diǎn)擊:2137
1 原水水質(zhì) 
    某廠(生產(chǎn)染料及染料中間體)染料車間排出的綜合廢水(含30%左右的沖洗水)近100m3/d,中間體車間排出的綜合廢水(含30%~40%的沖洗水)約90m3/d。 

    原水是含鹽量較大的高色度有機(jī)廢水,無機(jī)鹽濃度為15%~20%,主要是nacl、na2so4。有機(jī)物主要是苯系、萘系化合物,所以水體可生化性差(bod5/cod一般為0.02~0.2),并具有很強(qiáng)的毒性,因此染化廢水一直是治理難度最大的工業(yè)廢水之一。

2 方案的確定 
    通過試驗(yàn),對(duì)幾種處理方案進(jìn)行了研究,但都不能得到令人滿意的效果,如混凝脫色法用藥量大,運(yùn)行費(fèi)用高,亦難使出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn);生化法需加入大量稀釋水以降低含鹽量,基建投資大,廠家難以承受;膜分離法由于膜易堵塞,反沖洗頻繁,并且需進(jìn)口nf膜,因此運(yùn)行費(fèi)用太高(達(dá)30 元/m3原水)。經(jīng)過大量調(diào)研分析,擬采用微電解的方法破壞原水中有機(jī)物的分子結(jié)構(gòu),達(dá)到易于脫色和降低cod的目的。通過小試、中試,最后采用鐵床—?dú)飧 钚蕴课降奶幚砉に嚕に嚵鞒桃妶D1。

2.1 調(diào)節(jié)池
    采用調(diào)節(jié)池既充分調(diào)節(jié)了水量、水質(zhì),又省去了一沉池,從而節(jié)省了投資。廢水中的一部分染料及其中間體物質(zhì)經(jīng)沉淀后得以去除,cod有所降低。為解決排泥問題,保證調(diào)節(jié)池的有效容積,采用了行車式吸泥機(jī),污泥進(jìn)入集泥池與氣浮池的浮渣一起泵入壓濾機(jī),濾餅焚燒處理。設(shè)計(jì)染料及其中間體廢水調(diào)節(jié)池各一座,有效容積為100m3,hrt為24 h。

2.2 鐵床
    鐵床主要是利用鐵、炭組合的填料與原水反應(yīng),破壞原水中有機(jī)物的分子結(jié)構(gòu)及其性質(zhì)。其原理是:鐵與炭的腐蝕電位不同,鐵作陽極、炭作陰極、原水作電解質(zhì)而形成千千萬萬個(gè)原電池。電極反應(yīng)如下:

    fe-2e=fe2+(陽極反應(yīng)) 
    e0(fe2+/fe)=-0.44 v 
    2h++2e=h2↑(陰極反應(yīng)) 
    e0(h+/h2)=0 v 

當(dāng)有氧存在時(shí)陰極反應(yīng)如下:

    o2+4h++4e=h2o 
    o2+2h2o+4e=5oh- 
    e0(o2/oh-)=0.40 v 

    從上述反應(yīng)可知,原水在酸性、充氧的條件下以一定流速流經(jīng)鐵炭填料時(shí),染料的發(fā)色基團(tuán)被氧化,硝基還原為氨基,偶氮鍵斷裂,這為下一步處理提供了可靠有效的條件。在設(shè)計(jì)時(shí)因考慮到充氧的重要性,所以在原水進(jìn)入鐵床前設(shè)置溶氣罐,并采用空壓機(jī)供氣。鐵床(ⅰ)的hrt為1 h,鐵床(ⅱ)的hrt為2 h。

2.3 混凝脫色系統(tǒng)
    鐵床出水呈酸性并含有大量fe2+、fe3+,當(dāng)將其出水ph值調(diào)至7~8時(shí),形成fe(oh)2、fe(oh)3膠體,但形成的礬花較小,需加入助凝劑pam以利氣浮處理。在此過程中,可加入季銨型陽離子高效脫色劑進(jìn)一步降低原水中的色度。該裝置為混合反應(yīng)罐,其hrt為4 min。

2.4 氣浮系統(tǒng)  
    加藥混凝后的原水含有大量的絮狀體,采用氣浮分離裝置將絮凝體浮于水面,利用刮渣機(jī)將其排入集渣池,從而完成固液分離。氣浮系統(tǒng)采用清水溶氣氣浮,溶氣水量為30%,氣浮池直徑為2.5 m,hrt為40 min。

2.5 砂濾罐
    設(shè)置了兩座砂濾罐(一用一備),主要目的是去除懸浮物,使水質(zhì)達(dá)到進(jìn)活性炭罐的基本要求。濾料為單層石英砂,反沖洗水排至調(diào)節(jié)池。

2.6 活性炭罐
    為保證出水水質(zhì)達(dá)到gb 8978—1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置活性炭罐,這可以充分有效地吸附水中殘留的有機(jī)物,從而使cod、色度等指標(biāo)達(dá)到要求。設(shè)置兩座活性炭罐(一用一備),活性炭再生周期為36 d,hrt為30 min。

3 處理效果分析
①德州市環(huán)保局于1999年11月17日—18日對(duì)該廠水樣進(jìn)行了48 h的16次取樣檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見表1,表明該設(shè)施的處理出水達(dá)到了gb 8978—1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
表1 處理出水檢測(cè)結(jié)果

從鐵床的處理原理分析,其形成的原電池可將多環(huán)化合物分解成單環(huán)化合物,但苯環(huán)很難被破壞,加之原水設(shè)計(jì)氣量偏小,致使原水經(jīng)鐵床處理后有一定的fe2+形成,所以cod的去除率幾乎為0。從苯胺的檢測(cè)結(jié)果來看,原水經(jīng)鐵床處理后苯胺含量反而成倍升高,這說明萘系化合物被分解為苯系化合物,使苯胺含量增加。

    原水經(jīng)鐵床處理后,兩股廢水合為一股,經(jīng)中和池及脫色、氣浮處理后,各污染物含量都明顯降低,處理效果較好。 

②問題的探討 
    a.由于產(chǎn)生強(qiáng)酸性廢水的翠蘭gl和雙介酸沒有正常生產(chǎn),導(dǎo)致鐵床的進(jìn)水ph值較設(shè)計(jì)值高,這樣影響了鐵床的處理效果。
    b.在中試時(shí)發(fā)現(xiàn),鐵床填料因表面被固著而使處理效果降低,產(chǎn)生鐵床的鈍化現(xiàn)象,因此采用6%~8%的稀硫酸進(jìn)行浸洗活化。在實(shí)際工程中,每隔25~30 d對(duì)鐵床填料進(jìn)行一次活化,歷時(shí)2~3 h。

4  經(jīng)濟(jì)分析
    工程總投資為97萬元,其中土建投資為25萬元,設(shè)備管件及配電投資為60萬元,其余部分為12萬元。處理成本為3.51 元/t,其中:①折舊費(fèi)為0.86 元/t;②人工費(fèi)為0.27 元/t;③電費(fèi)為0.49 元/t;④藥劑費(fèi)為1.02 元/t;⑤鐵炭填料費(fèi)為0.22 元/t;⑥活性炭填料費(fèi)為 0.65 元/t。

    對(duì)于此類色度高、含鹽量大、可生化性差、毒性大的有機(jī)染料化工廢水,若采用大量稀釋水稀釋的生化方法處理,工程投資較大;若采用鐵床—?dú)飧 钚蕴课焦に嚕瑒t工程投資較少。
 
 
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