某港資印染企業(yè),主要以印染棉紡生產(chǎn)為主,該企業(yè)在生產(chǎn)過程中,在退漿、煮煉、染整及漂洗等工序會產(chǎn)生高濃度印染廢水。原設計工程工藝為混凝沉淀+氣浮,處理能力為3000t/d。隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大,原有處理能力不能滿足現(xiàn)行的處理要求,而且各種染料的成分復雜,可生化性較差,表面活性劑濃度較高。針對上述特點,在工程改造過程中,選定混凝沉淀+ABR+一體式氧化溝工藝對該廠印染廢水進行處理。
該工程于2005年初動工建設,2006年初開始試運行,處理后各項廢水指標均達到廣東省水污染物排放限值(DB44/26-2001)第Ⅱ時段一級排放標準,并通過當?shù)丨h(huán)保局驗收。
1、工程設計
1.1設計水質、水量
工程設計水質如表1所示。
設計水量為6000m3/d,構筑物處理量Q=250m3/h(每天以24小時計)。
1.2工藝流程
工程工藝流程見圖1
該印染廠所有車間生產(chǎn)廢水收集后匯入調節(jié)池,廢水經(jīng)提升泵站進入混凝攪拌池,投入鋁鹽和PAM后進入初沉池,進一步去除懸浮物及部分COD。廢水再流入ABR反應池,廢水在該池水力停留時間約20h。經(jīng)ABR厭氧處理后進入氧化溝進行好氧處理,處理出水進入二沉池進行泥水分離,上清液達標排放。沉淀池污泥吸至污泥回流槽,大部分由污泥回流至ABR池,其余作為剩余污泥泵至污泥濃縮池進行濃縮處理。